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電子行業檢具器具改善案例
來源/作者:m.hbhash.com 發布時間:2020-04-07 11:40:37 瀏覽次數:

歡迎您訪問博革咨詢官網!博革咨詢是中國首家整合精益生產/六西格瑪/流程再造的咨詢公司,專注于提供 精益生產6S現場管理TPM設備管理精益工廠布局專業目視化精益供應鏈精益研發六西格瑪管理智能制造等綜合性問題解決方案并負責落地實施。

全國咨詢熱線:021-62373515、157-2153-3189


  一、企業介紹

  該企業是一家電子廠,是全球的射頻連接器的制造廠商之一,能為客戶提供全系列的RF射頻連接器和線纜組件,另有電子線路板SMT及插件組裝事業部。年產值5億,國內大中型電子廠。

  二、企業分析

  博革咨詢從2016年開始為這家公司提供咨詢服務。博革公司通過對該企業現狀的深入調研,分別針對:連接器事業部、組裝事業部開展了具有解除針對性的改善項目。

  三、項目改善案例

  下面我們來針對這4個項目來進行分享。

  1、連接器事業部插板檢具及工藝改善項目

  經過統計分析,目前存在插板不過、絕緣體殘屑以及六片變形變曲較為嚴重,此三項占不良品總數的比例高達97.33%。

插板檢具改善 項目分析

插板檢具改善 項目分析

插板檢具改善 項目分析


  首先博革咨詢團隊建議客戶先從插板檢具開始進行改善,更改治具并通過實驗,合并工序。

插板檢具改善


  其次,我們再次針對工藝進行調整及改善。

工藝調整改善

工藝調整改善


  項目實施成果及效益分析:

  (1)插板檢具改善成果

插板檢具改善成果



  插板檢測直徑5.13和3.5,將現有的5.13和3.51檢測兩個工站通過檢具合并實現合并為一個檢測工站,檢具合并改造費用8000元/線。5條線投入4萬元。

  成果分析:

  1)通過檢具改進插板不過的不良率由8.57%降至2.51%

  2)通過檢具改進人員節約4人

  效益分析:

  不良率下降5.86% 約節約成本58600元/月 70萬/年

  人員減少4人,約節約成本4*7萬=28萬/年

  投資第一年內收益70萬+28萬-4萬=94萬


  (2)工藝改善成果

工藝改善成果



  檢具合并后,將測量0.95和吹殘屑位置進行調整不增加成本。

  成果分析:

  1)絕緣體殘屑不良率由3.99%降低2.02%,降低1.97個百分點

  2)外觀檢驗人員效率提升2ti'she0%

  產生經濟效益20萬/年

  2、組裝事業部F2測試治具及線平衡改善項目

  (1)F2測試治具改善

  經過博革顧問團隊現場深入調研發現,組裝事業部的F2測試治具存在轉換器不固定,插拔不方便,且頻繁插拔對硬件損傷也較大。每天基本都有24PCS左右的產品因為網絡問題需要復測,每復測一片需要69秒,等問題。

  通過針對治具的改善,將轉換器固定,插拔方便,并且便于檢查網絡聯通狀況。

  (2)工段線平衡改善

  線平衡現狀分析:寬裕率=生理寬裕率2%+疲勞寬裕率4%+作業寬裕率7%+管理寬裕率7%=20%

組裝工段線平衡改善 項目現狀

組裝工段線平衡改善 項目現狀



  改善方案:

  1)拆機殼工站拆分為2個,一個負責拆機殼、透明片檢查;另一個負責切隔板

  2)裝屏與裝喇叭、咪頭工站位置交叉互換

  3)減去合蓋工位插線部分,分割到裝切換板工位

  4)縮短吹屏時間,標準為3s

  5)維修組半成品測試時,檢查主板電位器不良,將其挑選出來,不能流至組裝

  6)確定線速度996.93r/min

組裝工段線平衡改善



  項目實施成果及效益分析

  (3) 組裝事業部F2測試治具更改


  測試治具之前的轉換器網線插口在后面,人員插入和檢查都不方便,更改轉換器位置并固定,提高人員效率,降低復測時間,并能及時檢查防錯。

組裝事業部F2測試治具更改



  成果分析:

  1)每日因網線未插好,產生復測時間時間69秒*24PCS=1656秒=27.6分鐘/日,每月節約工時12小時。

  2)現場5S整潔

  (4)組裝事業部線平衡改善

  通過工序ECRS原則,拆解改造工序,使線平衡率從原來的65.56%提升至81.27%。人員增加3人。

  1)拆機殼工站拆分為2個,一個負責拆機殼、透明片檢查;另一個負責切隔板

  2)裝屏與裝喇叭、咪頭工站位置交叉互換

  3)減去合蓋工位插線部分,分割到裝切換板工位

  4)縮短吹屏時間,標準為3s

  5)維修組半成品測試時,檢查主板電位器不良,將其挑選出來,不能流至組裝

  6)確定線速度996.93r/min

組裝事業部線平衡改善



  成果分析:

  1)產能提升由37.41臺提升至每小時86.7臺,產能提升率131%。

  2)單小時人均產能由6.23臺/人/小時提升至10.83臺/人/小時,提升率73.79%

  產生經濟效益約300萬。

END

作者:博革咨詢

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